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王冰1王新亮1
(1山东钢铁集团淄博永锋有限公司,山东淄博;)
摘要:炼钢厂钢水温降大,全流程温降在℃左右,过程中温降波动大,不易控制,易造成工艺事故的发生;钢包烘烤效果差,上线温度在~℃,满足不了上线对温度的要求;钢包包龄低,小修在25次左右,大修在80次左右,满足不了现场工艺生产的需要,成为制约炼钢生产的重要因素。炼钢厂全程加盖,优化烘烤器设计,提高烘烤效果,减少钢水的辐射热,全程温降降低25℃左右;通过优化钢包耐材设计提高钢包保温效果,实行合适热补偿制度,过程温降降低到℃左右,满足了现场生产工艺的需要,减少了事故的发生。
关键词:包衬热补偿、包衬蓄热平衡、钢包动态热平衡、钢包加盖、
1前言
钢水温度控制是生产过程中一项重要的经济技术指标,钢包作为盛钢水的容器,其热状态是影响钢水温度稳定的主要因素之一。不同的钢包的热状态会影响出钢过程温降、周转过程温降、浇注过程温降。依据现场统计分析,造成这些影响主要因素包括:钢包保温设计、烘烤效果、包衬蓄热、包壁热传导和包内上方渣层散热行为等有关。如何保障钢包安全高效周转,提高钢包的节能效果;炼钢厂从钢包全程加盖系统的设计、钢包烘烤器的改进设计、钢包综合砌筑工艺的改进、钢包的合理调度过程中的热补偿等几个方面入手,通过不断改进取得了较好的节能效果。
2钢包节能降耗存在问题分析
由于现场煤气用户点太多,同时受限于煤气加压风机的限制,现场煤气压力低,火焰长度不足1.5m,远远达不到包底,造成钢包烘烤的受热不均,严重影响了钢包的耐材质量;钢包内衬表面温度不足℃,由于蓄热不足,为了确保生产,转炉放钢温度要提到0℃以上,造成钢水的过氧化,大量的增碳剂、脱氧剂、合金的浪费,不利于节能降耗。
对烘烤器进行现场分析,发现原设计烘烤器布置设计存在缺陷,中间有了较多的弯头设计,阻碍了煤气的流通,大小管路布置不均衡,造成的煤气用户点与管径的不匹配,从而造成煤气出口压力低、流量偏小,不便于煤气烘烤过程中小、中、大火的调节,造成烘烤时间偏长,同时降低了烘烤效果。
钢包前期暴露出的主要问题:1)由于钢包自身保温效果差,加剧了耐材的应力破坏;包龄普遍偏低,小修包龄集中在25~45次之间,中修包龄集中在49~76次之间;2)烘烤效果差,钢包上线温度℃以下;砖缝没有很好的愈合,造成有的部位渗钢,包底夹钢厚度1~5mm、1~3t,包壁夹钢2~10mm,1~4t。3)钢包保温效果差,使用5炉以后包壁温度上部℃、中部℃、下部℃,全流程温度波动大,全程温降℃连浇炉℃;温降过大,易出现中包冻流现象,给生产组织带来较大地困难。4)包壁温度高带来液压油缸使用寿命低;温度高造成机构安装板变形、开裂,降低了机构寿命。
钢包散热方式分为通过包壁散出的传导热占30%,包衬本身蓄热不足,需要钢水提供热量来进行补偿,造成热能损失包衬蓄热30%~40%,通过上部散出的辐射热占30%。
3节能降耗措施应用
3.1改进烘烤器烘烤方式
利用“伯努利原理”改进射流烘烤方式,实现助燃空气的自动配比,无需风机助燃,无风机电能消耗。燃气流经调径阀流速提高,并贴附燃烧室管壁,根据伯努利原理形成真空,产生抽力将助燃空气吸入燃烧器。预燃气与吸入的助燃空气经钝体的作用,在预混腔内形成涡流,进而充分混合,并且钝体对高速气流中的火焰具有“稳焰”作用,使火焰更稳定。混式燃烧,燃气与助燃空气充分混合后点燃,燃烧效率高达98%,火焰温度最高可达℃。
3.2新上钢包周转全程加盖系统
为了最大限度的减少钢水温降,新上钢包加盖系统及在线烘烤制度系统,实现了钢包从转炉出钢到连铸浇钢周转全程保温,最大限度地减少了钢水的热散射,增加钢包耐材的热补偿。为及时掌握实施大包加盖前、后的变化,经过3个多月的数据统计分析,运输过程温度损失约减少13℃,全程温度损失减少25℃。根据统计结果,结合各钢种特点,将出钢温度在原基础上下调25℃。出钢温度的下调,提高了合金收得率,降低了钢水磷含量,减轻了钢水对炉衬的侵蚀,转炉出钢口寿命提高10炉以上。由于出钢温度的降低,还减少了炼钢炉料的使用量,延长了钢包使用周期,达到了节能降耗的效果,经过初步统计,钢包加盖后与加盖前相比,全程温降降低了10~15℃。中间包温度更加稳定,中间包温度较以前波动幅度降低5℃左右。HRB钢种全程加盖前、后钢包烘烤温降见表3。
3.3优化钢包耐材设计
通过选用的热传导率低的保温材料、耐火材料,优化耐材设计,减少包壁传导热的散失,在保温层方面选用热传导率℃时只有0.2W/(m·K),随着温度的升高,热传导率变化不大;为了降低纳米绝热板在后期粉化降低保温效果,在前面加了一层10mm的硬质保温板,结合现场使用情况,在考虑安全使用的前提下,结合工作层残厚,永久层部位的重质浇注料(mm)改为轻质浇注料(mm),热传导率明显降低。钢包耐材优化设计见表2。通过Rlix界面温度软件计算,热量损失可降低20%左右。
3.4理顺计划和“火车时刻表”安排
判断钢包的位置以及操作状态,根据生产工艺的钢包处理流程和约束条件,编制炼钢—精炼—连铸的钢包路径计划和空包行走路径、重包行走路径计划。钢包的有序调度,有利于炼钢—连铸生产物流的高效运转,平衡各设备负荷,加大红包利用率,降低能耗。在各工序都高效化的条件下,尤其应加强管理,确保钢包周转使用个数来实现更少的温降损失。钢包热态周转见图1,过程控制热补偿见表2。
过程控制细则:1)在炼钢生产工艺流程中,温度、时间控制是炼钢稳定生产的“晴雨表”;温度与时间是一对组合变量互相制约,相互依存。2)本控制模型,基于以连铸为控制中心,转炉、精炼为基础、设备为保障,以动态平衡为原则建立的时间温度控制模型。3)要建立通过稳定软吹达到稳定连铸的思维模式,转炉保精练→精练保软吹→软吹保连铸,连铸抓三恒三稳。4)转炉到连铸时间最长,波动最大,考虑到转炉的冶炼周期在36分钟左右,当开浇后,连铸浇注周期没有大的变化的情况下;一次控制转炉时间不宜过长。5)当转炉、精练、软吹工位等工艺点的时间、温度控制中本炉次出现不能按计划时间完成,与时间节点偏差±3min时,提前汇报当班值班调度,并结合温降情况做出相应的调整;在下一炉次中及时调整过来。6)当转炉或精炼等不能在短期内调整回原有工艺生产节奏时,当班调度要及时协调转炉、精练、行车等搞好配合,做好相互间的协调,快速恢复工艺生产动态平衡,
以保障生产顺行、节奏稳定。7)钢包空置时间只有24min,所以必须及时组织下包→倒渣→修包→坐包→加沙,确保转炉及时出钢,稳定节奏。
通过稳定生产节奏,减少钢水在各个环节的等待时间,减少时间带来的温降;合理对周转过程中的时间控制,在精练电耗不增加的前提下,减少精炼炉档位控制在10档以上,提高精炼渣的埋弧效果,减少热能损失,适当增加软吹时间,通过软吹时间的延长,使热量尽可能的对传导到包衬上,增加包衬的热补偿,提高钢水在钢包内的时间,减少包衬空包时间长带来的热损失。
4使用效果
1)改造前、后钢包跟踪温降统计见表4。
由表4可知,钢水全程温降不断优化,由前期℃降低到℃,降低高温放钢带来的钢水的过氧化,减少了对转炉炉衬的侵蚀,提高合金收得率,节省出来的热量有利于废钢的加入,对降低铁水消耗创造了条件。
2)通过钢包烘烤器的改造,提高了钢包的烘烤效果,上线温度由原来的℃提高到℃以上,在此基础上,推行钢包全程加盖系统,全流程温降减少了23.5℃,按照1℃节省效益0.5元钱计算,吨钢成本降低11.75元。
3)钢包耐材优化以后,通过过程中适当热补偿控制,全流程温降在钢包加盖的基础上又降低了10.4℃,按照1℃节省效益0.5元计算,吨钢成本降低5.2元。
5结语
钢包全流程节能降耗措施的应用后,保证了生产稳定,钢包保温效果明显改善,增加了钢包耐材的热震稳定性,减少温度变化梯度对耐材的影响,耐材寿命明显体高,钢包小修包龄提高到75炉次,中修包龄提高到炉次;全程温降由原来的℃,降低到℃左右吨钢成本降低16.95元。
(来源:中国冶金技术网年11月无锡召开第四届全国高品质、低成本炼钢-连铸生产技术研讨会)
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