油缸体

中国首台创世界记录的单护盾TBM

发布时间:2022/5/17 19:02:39   
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引洮供水一期工程7号隧洞设计断面为圆形,设计开挖直径5.75m,采用北方重工(法国NFM提供技术支持)设计制造的直径5.75m单护盾TBM施工,管片设计为六边形,纵向为凹凸面凹凸面球窝自锁结构,设计外径mm,内径mm,环片厚度为mm,环片宽度为mm,每环管片分4块(1块底管片,2块侧管片,1块顶管片),单块最大重量约5.2t。管片背后上部°范围进行豆砾石(5mm~10mm)回填灌浆,下部90°回填M15水泥砂浆。

TBM在掘进至某里程时,岩石为厚层状砂岩,粉粒结构,局部含钙质结核,强度约为1MPa,遇水极易软化、崩解,围岩自稳性差,开挖面塌方比较严重,出渣量较正常掘进时大了很多,地层中含有地下水,在临空面以喷泉的形式涌出,形成夹带砂子的涌砂现象,盾尾开口处较为严重,以致TBM的推力增大,TBM被迫停机,先后多次致使刀盘被卡、盾体被困,从而导致施工中断,严重影响工程工期。

针对7号隧洞TBM法施工过程中出现的严重地质问题,经专家论证,认为该TBM不适应7号隧洞含水粉细疏松砂岩施工,将被困的TBM解体。由中铁工程装备集团有限公司对该单护盾TBM进行了地质适应性改造,采用了自主最新专利技术,重新设计和制造了盾体及刀盘,运至隧洞进口组装并掘进。

中铁工程装备集团改造的引洮单护盾TBM

经改造后的甘肃引洮单护盾TBM于年8月17日开始掘进,施工单位中铁隧道集团有限公司年9月份创月掘进m纪录;10月份创.6m纪录,11月份再创月进尺m的世界纪录。实现了刀盘的高效破岩和盾体的有效脱困,解决了国内外单护盾TBM长期未解决的世界级施工难题。

1刀盘改造关键技术

①刀盘改为双向旋转

在掘进过程中,盾体会受到反作用力产生滚动。原刀盘在掘进过程中只能顺时针旋转,盾体一直为逆时针滚动。为了抑制盾体滚动,须调整推进油缸的角度。这样推进油缸就会产生一个圆周方向的力作用在管片上,直接导致管片滚动。只有刀盘在掘进过程中采用双向旋转,才能妥善解决管片滚动问题。

新刀盘设计采用了双向刮渣口,改进后的TBM在掘进过程中可以双向旋转,这样便不需要调节推进油缸的角度,而是利用刀盘的双向旋转来调整盾体的滚动。

②边刀重新布置

原刀盘设计42把刀具,中心刀为4把双刃滚刀,正滚刀31把,边刀3把。

新的刀盘设计为39把刀具,中心刀为4把双刃滚刀,正滚刀30把,边刀1把。

③边刀扩挖采用垫块模式

原刀盘M39号、M41号和M42号刀座设计为可移动刀座,刀座与刀盘采用螺栓连接。若需要扩挖时,拆除连接螺栓,在刀座移动到所需的开挖半径位置。

正常掘进时M39号和M42号刀孔不安装刀具,用钢板将刀孔封住。若需要扩挖时,在此刀孔安装刀具即可。

新刀盘设计的扩挖形式采用垫块模式。扩挖半径可以加大15mm、25mm和50mm。每个加高间距需要加高5把刀具,即M35号~M39号。针对不同的加高半径,M35号~M39号都需加装不同高度垫块,以保证刀盘圆弧区域的平滑的开挖轮廓线。

原设计采用移动刀座的扩挖方式,操作比较繁琐,在单护盾刀盘不能后退的情况下,在刀盘内部移动刀座相当困难。刀座移动也不能保证圆弧区域的刀尖轮廓线平滑过渡。

新设计采用垫块方式,操作简单快捷,圆弧区域的刀具轨迹和刀间距能实现平滑过渡。

④刀盘结构优化

原刀盘按照硬岩标准设计,刀盘结构过于偏重,不适合在疏松的围岩使用。

新刀盘优化了刀盘的厚度,原设计长度为mm,新刀盘减少到mm。

从前盾前沿到刀盘刀尖的距离也由原来的mm减少到mm。

由于刀盘结构的优化,刀盘在疏松的岩层中掘进,大大减少了围岩对刀盘产生的切削阻力。刀盘的重量从原来的80t减少到60t,大大缓解了由于盾体较长,刀盘和前盾“载头”现象。

⑤刀盘表面耐磨层优化

原刀盘表面的耐磨层采用10mm厚hardox钢板,在砂岩中刀盘面板磨损较大。新刀盘面板采用SACR碳化铬复合板,以增加其耐磨性。

2盾体改造关键技术

①前盾改进设计

改进后,前盾上部比下部长mm。改进后,加大了刀盘圆周方向刮渣口的进渣能力,提高了TBM的掘进速度。在高贯入度情况下,前盾喇叭口处的渣堆积量较少,减少边刀弦磨。

②盾体周边开设注射孔

在盾体周边开设注射孔,在围岩出现坍塌或收敛时,利用注射孔向盾体外壁注废油或膨润土,以减少盾体和围岩的摩擦阻力。

③推进油缸布置优化

原推进油缸分上下左右四个工作区域,共计16根,每区4根油缸。新设计的推进油缸仍按照4区分布,底部区域增加一根推进油缸,共计17根推进油缸。

增加的推进油缸的油路并联在底部一组的推进油缸,在油缸两个腔的进出油口处安装球阀,需要使用时将球阀打开即可。

增加的推进油缸在正常地质洞段掘进时不使用,在以下情况下使用:在TBM遇到坍塌或围岩收敛时,需要增加推力时使用;调整TBM掘进姿态时,需要加大底部油缸与顶部油缸推力差时使用。

④改进盾尾结构形式

由于底部管片底部45°为支墩,由此尾盾设计为底部60°开口。

原盾尾底部°区域为40mm钢板,上部°为50mm。

改造后的盾尾60°~90°区域为25mm钢板,90°~°区域为40mm钢板,其余为50mm。

改造后的盾尾加大了盾尾间隙,有效提高了管片安装质量。

⑤前盾设置延伸护盾安装孔

在前盾前沿上部°区域开设两排直径为33mm的孔。前盾延伸后可以有效减少围岩对刀盘产生的切削阻力,TBM则能在含水率较低的疏松砂层中顺利掘进。

引洮供水7号隧洞TBM始发

引洮供水7号隧洞内部

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节选自《中国竞争力-中国盾构》

联系人:黄明海周蓓

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