油缸体

产线风采兴龙轮毂产线机加工序改善卧

发布时间:2022/6/20 15:44:50   

在轮毂机加工后,有时候可能存在平衡不良,而且轮毂正面加工后偏车(轮毂边缘宽度不一致),严重的时候会影响外观不良,其原因主要是卧车加工轮毂径向定位精度不足导致,其主要问题是:

1、同款轮型不同模具间外径尺寸差异较大,且毛坯经热处理后出炉温度在摄氏度,与现场加工环境温度差异较大,再由于冬、夏温度差异,显现金属热胀冷缩特性,导致毛坯外径变化在1mm左右。现夹具径向定位只能满足0.5mm以内的误差量,不能满足定位精度。

2、现夹具三点浮动径向定位结构是单个个体,通过弹簧锥面配合定位,该结构定位精度误差较大。由于该结构是轴孔直接摩擦导致配合孔磨损较大,影响定位精度,使用寿命短。

因此,为了满足现场生产,需要设计一种三点同步移动实现径向定位的夹具装置,以解决目前夹具不足问题。特成立专项小组,负责人侯昌顺。

主要研究内容及技术方案:

1、  在现卡盘的结构上进行优化制作

2、  毛坯外径定位兼容2mm以内

3、  提高目前定位精度

4、  设计可移动径向块。

第一次实验:制作方型腔体1,内安装杠杆2,轮唇端面挤压顶杆3推动杠杆2抱紧轮毂外径达到径向定位。弹簧4起到缓压作用。

缺点:由于轮毂毛坯端面不平导致压紧行程不一致影响精度

由于毛坯自重会导致加紧后不同心。此方案不可行。

第二次实验:介于第一次不足,必须制止三点同步移动定位块达到定位目的。

因此建立三点联动机构分别制作:

1、  制作中心定位圆环体

2、  制作三个半环孔的同步旋转体

3、  制作径向拉杆机构

4、  改进径向滑板结构为滑动导向槽及附属弹簧拉紧装置

该装置制作完成后,取下目前卡盘主轴防护罩直接安装中心定位圆环体,滑板导向槽在原有米尺板上进行改进,与原装配尺寸相同,直接安装。经粗步试验后满足设计需求。

该设计结构简单,操作方便、成本低廉,定位达到双油缸及立车滑板定位标准,并解决了卧车装夹由于毛坯自重产生的定位偏差。不但减轻员工重复找正劳动强度,还提升生产效率,弥补毛坯外径制作误差导致的定位不良。

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