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这是中国石油天然气管道局第篇文章
本期内容为摘要
详细报道见“石油管道报”年8月21日一版
最新消息
截至目前,中俄东线天然气管道工程黑龙江盾构项目首条隧道施工已完成,正在进行试压工作。第二条隧道管道平巷段(隧道内部)安装已完成,管道焊接99道口,累计焊接.68米,完成焊接量的94.3%,计划于年1月完成全部施工任务。
7月11日,第一条隧道内平巷段管道焊接安装工作全部完工,全长.87米的管道顺利穿越国境线,安全平稳到达俄罗斯境内接收井。
有谁知道“顺利”“平稳”的背后
是竖井内管道组对焊接、牵引和助推
结合工艺的首次采用
是中国管道人填补我国
小断面盾构隧道安装大口径管道
技术空白的艰辛之旅……
▼盾构隧道形象进度图(建议横屏查看)
难题:50厘米狭小空间
黑龙江盾构隧道安装与以往工程隧道安装在工艺上有所差别。
隧道始发段和接收段各有4%的坡度,呈U型。
如何能够保证将长.87米、重余吨的整条管道完美焊接,并拖至设计位置?
一切必须从零开始。
无数次的研究讨论后,方案最终确定。
采取在始发竖井内进行管道焊接、检测、防腐等工序,然后用回拖工艺将整条管道放置在有轨小车上拉进隧道内,直至到达俄方接收井。
破解:竖井内组对焊接
★
第一步:管材吊装
工程所用管材长12米左右,重13.5吨。始发井内径14米,高18米,管道在吊装过程中左右两边空间仅剩余1米左右。为保证稳定,吊装采用管道四公司科技研发中心自主研发的弯管吊装科研产品,简易改进后,管材吊装顺利。
第二步:管口组对
项目技术
负责人
孙克雷
“在首条隧道刚开始进行管口组对时,因经验不足,临时设计的管材支撑结构不当,与隧道4%下坡角度有偏差,导致对接一道口花费了近5小时。之后,技术人员重新根据实际情况设计改进了稳定支撑结构。现在,半小时内就可完成焊口组对。”
第三步:中频加热
现场技术员靳延峰
“本工程在中频加热环节比以往工程标准高30摄氏度左右,温度在~摄氏度之间。俄方监理会在中频加热前,仔细检查每个点位的对口间隙量,并检测温度范围。俄方监理丝毫不留情面的态度一方面保证了工程质量,另一方面也让中方施工人员更加严格要求自己。咱不能丢中国人的脸啊!”
第四步:管道焊接
在中俄双重标准压力下,全体焊工不敢有丝毫懈怠,频繁更换砂轮片等打磨材料,精细打磨焊口,提高打磨精细度,焊接过程中的电流电压控制在0.03伏特以内的偏差范围……各个工序严防死守,防止任何质量缺陷。每天8~9小时持续的焊接作业,劳动强度之大可想而知。
第五步:无损检测
工程检测方式为RT+AUT双百检测,即RT射线检测和超声波检测同时合格,并同时满足中俄双方标准。在双重标准下,不仅工程质量有了“双保险”,而且合格率也一直居不下!
回拖:寻找动力源
回拖施工中,主要动力源是接收竖井内的卷扬机(绞车)。
图左为卷扬机
在始发段下坡回拖过程中因钢丝绳会触碰隧道壁,卷扬机不可使用。刚开始摩擦力不大时,采用自主设计的备用动力源“倒刺电葫芦”,问题得以顺利解决。但在第8根管道进入隧道以后,回拖拉力持续增大,回拖启动所需的拉力是正常滑动回拖所需拉力的3~4倍,这是前期实验无法预估的,直至回拖一根管道需要近6个小时,10吨拉力的电葫芦用上两三个,效果仍不理想。
图右端“倒刺电葫芦”对前期形成的管道进行回拖
为降低轨道摩擦力,施工人员清理、打磨轨道并涂抹黄油,在保持前方回拖拉力的基础上,在后面增添液压油缸,增加助推力。这样一拖一顶,整体管道回拖速度再次恢复正常,最终到达米处,进入隧道水平段,即到达可用卷扬机的既定位置。
始发井后背墙上的液压油缸辅助推进管道
管道在隧道平巷段回拖
提出数据、验证数据
实时操作、改变措施……
经过近小时的连续作业
新的安装工艺成功应用
填补我国小断面盾构隧道
安装大口径管道技术空白
.87米管道顺利抵达俄方竖井
也让我们再次见证了管道人的
坚韧意志和不服输精神
文图
杨碧莹吴宝蛟曲刚
编辑
杨碧莹刘竞言
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