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近期,山西建龙炼铁总厂设备管理室牢固树立降本增效思想,将开源节流、挖潜增效转化为每名员工实实在在的行动,节支创效“浪花朵朵”……
自制备件省费用
一个毫不起眼的顶丝,一年就能节约三千块钱,这是怎么回事?
原来,在新建二期喷煤区域,操作工每班需要拆卸煤粉过滤器硫化板顶丝,清理过滤器内部杂质,避免喷煤管道堵塞。由于频繁拆卸顶丝造成了螺杆的磨损和脱扣,使顶丝失去使用功能。
陈志忠看在眼里,心疼极了,他反复摸索,想到了一个点子。那就是巧妙运用“化整为零”法,把废旧顶丝的螺杆与拧紧螺帽切割分离,将高强度8.8级M30螺杆焊接到拧紧螺帽上,经过打磨修整后,可以完全替代顶丝使用且性能更佳。目前过滤器硫化板已安装了4件自制顶丝,使用效果良好。
“之前机修加工1件顶丝的费用是一百多块,每年消耗20个就得三千块钱。换成自制的高强度螺杆顶丝,不仅延长了顶丝使用寿命,而且螺帽还能重复利用,相当于三千块钱全省下了。”陈志忠掰着手指算了一笔账。
改造备件降成本
降本增效要从细节抓起,只有注重细节,抓好细节,才能打破常规,挖掘出更多过去看不到的效益点。
拿电液推杆改造来说,侯飞通过设备履历表汇总发现,1#冲渣摆动渣沟的电液推杆用了不到一年时间,电机就出现了烧损,而维修更换电机的成本可是不低。
侯飞多次走进渣沟现场查问题、找原因,与岗位操作人员检查分析电液推杆运行环境。细致观察分析下,侯飞发现,电液推杆设计为电机与油缸一体式,安装在槽体的右侧。该处地势低、空间窄,冲渣作业时电机频繁受溅水和蒸汽腐蚀,造成了电机运行故障。
发现问题后,侯飞与专业技术人员、岗位操作工共同讨论、敲定措施。他积极与设备厂家沟通,提出改造建议,将电液推杆型式改造为分体式,并利用高炉定修时间进行安装,将电机移至渣沟外,一举消除了设备隐患。年可节约更换维修费用约元。
众人拾柴火焰高
“高温电机前后侧的盖板更换为网状盖板,增强电机定子的热空气对流,更换后电机定子温度下降8-10度,保障电机正常工作。”
“热风阀阀体冷却水进出水管道改造为快速插入式金属软管,检查冷却水时可以快速拆卸,缩短检修时间。”
“在雾炮机水过滤器三通的堵头间钻孔,用φ20管道连接DN20球阀,与堵头钻孔结合,打开球阀即可排污,大大减少了频繁拆卸堵头造成的脱丝损坏。”
现在,积极主动地发现问题、解决问题已经成为设备管理室的新风尚。每个一线点检员都在尽心尽力,用“节支创效”的理念做好设备日常管理工作。
“大家能立足岗位,找到节支创效的好方法,这个意识非常好,希望我们能将它融入日常工作中,而不是一时兴起。”作业长马阿丽说道。
为持续推动降本增效活动,设备管理室大力推行了提案管理、建言献策等活动,从稳定生产、技术改造、材料消耗、修旧利废等方面,激励员工提报降本增效的金点子、好办法,力求将一个个“金点子”变成“钱串子”。
降本增效无小事,厉行节约重点滴。下一阶段,设备管理室将继续强化精细管理,从设备运行的各环节入手,进行再梳理,深挖潜、巧降耗,稳步扎实推进降本增效工作。
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